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TrackMaster Select模塊化斜向器側鉆系統

TrackMaster Select模塊化斜向器側鉆系統

TrackMaster是精心設計的斜向器側鉆綜合解決方案,為套管開窗和裸眼側鉆提供了非??煽康墓ぞ?。

來自 | SLB
編譯 | 白小明 影子

TrackMaster Select系統是一種模塊化工具,可通過配置應用于單點或多點套管開窗及裸眼側鉆,以及海上加長開窗和多分支井。重新設計的磨鞋其切削結構鍛造在工具本體上,優質切削齒釬焊在刀翼上,最終形成一個更加堅固、磨銑更快、更可靠的側鉆系統。

TrackMaster Select模塊化斜向器側鉆系統

減少側鉆時間并提高系統可靠性

系統磨鞋具有整體式刀翼單體結構的特點,采用全新設計帶釬焊圓柱齒的切削結構。鍛造的本體避免了焊接及由此產生的熱效應,最終制造出一只更加堅固的磨鞋,使用壽命得到延長。切削結構的設計采用IDEAS動態設計和分析綜合平臺完成,采用了優質的切割齒使磨銑速度比之前更快。鉤槽位置的優化使斜向器的回收功能得到提升,新的磨鞋設計保證了斜向器頂部的厚度,使側鉆系統更加可靠。

數字技術助力設計和性能優化

TrackMaster Select系統的獨特之處在于它能夠設計出最佳的BHA,進行窗口幾何形狀建模,模擬下入管串的可通過性及磨銑過程,以及進行彎曲應力和井下動態分析。它從設計階段就能夠考慮并實現工具的最佳性能,得到了DrillPlan數字建井設計解決方案的支持。改進的井眼總體設計能夠確保系統的高性能,窗口能夠加速BHA的通過。

案例研究

泥質砂巖軟地層中一口80年老井復產

一家在美國加利福尼亞州Inglewood油田鉆井的作業公司,計劃對一口1935年鉆成并被封堵的廢棄井進行復產。但是,由于為松軟的泥質砂巖地層且地層較淺,作業公司不確定老井復產的可行性。在斯倫貝謝在另一口井為作業公司成功完成了雙層套管開窗后,作業公司重拾了對這口已有80年之久老井復產作業的興趣。

作業的主要挑戰是要對三層套管進行開窗,當然要完成多層套管開窗還有一些其他挑戰,例如一個挑戰是深度僅為172 m;另一個挑戰是鉆至842 m后,需要將井眼從6 1/8-in擴至7-in;這有助于將5 1/2-in生產尾管下入井底。

磨穿三層套管

盡管9 5/8-in和13 3/8-in套管之間的環空讓人擔憂,計劃采用6 1/4-in的TrackMaster Select系統和FasTrack雙磨鞋配置來磨穿三層套管。作業前,對偏心和同心兩種情況進行了模擬。本次作業中,在磨銑及進入第二、第三層套管的同時,操作人員密切關注著井深與對應參數(如磨銑速度、鉆壓和扭矩)的選擇。

TrackMaster Select模塊化斜向器側鉆系統

Fastrack磨鞋可以采用雙磨鞋(Bimill)或者三磨鞋(Trimill)配置。Bimill配置采用高密度PDC切削齒,可以減少磨損并提高抗沖擊能力。Trimill配置可以在開窗后有效鉆進1-5m,采用硬質合金齒具有成本效益。

TrackMaster Select系統的膨脹錨錨定后,使用FasTrack雙磨鞋進行磨銑,直到將所有三層套管磨穿,后再鉆入地層6 m。為了使井眼偏離井筒,需要下入6 1/4-in FasTrack三磨鞋來清理窗口。向下磨鞋窗口,直到西瓜磨鞋到達斜向器導向板的趾部。此時,下入定向鉆具組合(馬達之下帶有Rhino系統擴眼器),并繼續鉆至完鉆井深。Rhino系統擴眼器設計采用攻擊性較強的PDC刀塊,可同時鉆進和擴眼,其長度較短降低了對鉆頭到馬達彎頭之間有效距離的限制。

作業前周密的設計和先進的斜向器系統使項目團隊能夠采用一套鉆具組合、一趟鉆完成三層套管的開窗,作業中操作人員對每米參數都進行了控制。

總磨鞋時間少于5小時,之后該井順利恢復生產。使用TrackMaster Select系統,配備膨脹錨和FasTrack一趟式雙磨鞋,操作人員在3.63小時內成功磨穿了7-in、8 5/8-in和13 3/8-in三層套管。成功完成多層套管開窗后,下入6 1/4-in一趟式FasTrack三磨鞋配置的鉆具組合,進行了0.75小時的井筒清理工作。

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