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數字技術成為定向鉆井的瞄準鏡

數字技術成為定向鉆井的瞄準鏡

鉆頭導向系統(BGS)能夠在水平井與大位移井的鉆井作業中,更有效地精確控制井眼軌跡。

來自 |?E&P
編譯 | TOM

在水平井與大位移井的鉆井作業中,作業者意識到最重要的定向鉆井問題之一是:按照地質學家、地球物理學家與油藏工程師共同制定的軌跡進行定向鉆井,實際軌跡與設計軌跡并不一致。這種不一致性降低了作業效率,增加了鉆井與舉升成本,并降低了井的油氣生產潛力。然而,使用自動導向鉆頭可以減少這種不一致性。

定向挑戰

開發非常規油氣資源時,常規方法是設計一定的井間距,平行鉆進水平井,其目的是在不過度投資的基礎上,使儲層的泄油面積達到最大。因此,需要設計橫向井距,以確保泄油半徑相交,但不會過度重疊。如果泄油面積沒有相交,則無法開采出油氣資源??墒蔷聹y量方法的精度有限,以及井眼軌跡的誤差,往往會導致實際軌跡與最佳軌跡相差數百英尺。隨著水平段越來越長,上述問題愈發明顯。

2016年,Stefan Maus等人發表了一篇論文《井眼軌跡誤差導致的采收率損失模擬》。文中提出了一種井眼軌跡誤差對油藏泄油面積影響的油氣采收率模擬器。該模擬器利用輸入參數,來評估的不同鉆井方案。輸入參數包括:水平段長度、水平段間距、井眼方位、測量方法以及與泄油半徑有函數關系的采收率。

利用行業指導委員會關于井筒測量精度的最新誤差模型,結合該模擬器,對大量井眼進行了模擬。模擬器評估與預測了由于井眼軌跡的不準確而導致的油田剩余油氣量。這篇論文的研究結果表明,當使用傳統標準的MWD方法進行定向鉆井時,井眼軌跡的系統誤差可能會導致每口井數十萬美元的碳氫化合物無法被開采。

盡管定向井工程師們試圖將實鉆軌跡保持在設計軌跡上,以實現最大采收率,并盡可能快的鉆進,但往往不盡人意?,F場作業變化很快,且變數很多,例如旋轉造斜的變化、泥漿馬達的屈服值不一致、鉆頭撓度等,他們無法去統籌這些變量。有太多的變量需要定向井工程師實時的、連續的、可預測的考慮并做出響應。

這就會導致不理想的鉆井決策,進而造成鉆井速度變慢、舉升成本增加、損失時間、側鉆、采收率降低、工具失效頻率增加、套管與完井工具下入困難、產水量與含水率增加、壓裂沖擊次數增加,從而對鉆井作業的經濟性產生不利影響。

鉆頭導向

通過先進的MWD數據自動化分析、鉆頭位置的正向建模以及成本函數的實時決策,可以顯著降低上述不利影響。Motive鉆頭導向系統(BGS)是Motive鉆井技術公司開發出的專有技術,是一種全新的實時優化鉆頭定位的方法。該技術將BGS與實時地質導向以及地層頂部自動化檢測相結合,能夠在水平井與大位移井的鉆井作業中,更有效地、可預測地、精確地定位井筒。

設計BGS的初衷是實現自動執行所有標準計算,取代定向井工程師的人工計算,如此就能夠保證更高的一致性與精度。該系統還可以通過高速計算與高級算法,來執行多變量的工程與經濟分析,提高決策的智能性。司鉆可獲得連續的系統指示,從而知曉何時滑動,滑動多少米,以及在哪個工具面方向上進行優化導向。通過讓BGS執行密集的計算處理與決策,現場人員可以將注意力更多集中于安全、設備與其他改善井場作業的措施上。

BGS還增加了Magnetic Variation Services公司提供的動態系統,以提高計算得出的井眼軌跡的可信度。利用更準確的軌跡數據做出決策,對于最大化提高已鉆井眼的經濟價值至關重要。十多家不同的定向井服務商已經運用Motive公司的BGS,成功地鉆探了500多口水平井與大位移井。

應用成果表明,BGS的自動化能夠實現工廠式的一致性。用戶發現,與沒有用BGS進行導向的井相比,計劃外的側鉆井數量減少了。在另一個實例中,BGS有助于減少單趟底部鉆具組合(BHA)所受的屈曲,從而避免先前計劃中的下入多趟BHA。由于BGS提供了更好的數據運用與分析能力,諸多作業者可從更快的鉆井作業中獲益良多。多數情況下,因為實鉆軌跡更精確,使得油氣潛在產量更高,彎曲井段更少,所以作業者可降低舉升成本。此外,對于那些站在數字油田最前沿的作業者而言,BGS為遠程定向鉆井與未來自動鉆井奠定了堅實的基礎。

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